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섬유산업 제조로봇 공정모델 개발 및 보급 확산 이끄는 한국섬유기계융합연구원(KOTMI)

뉴스 섹션/기획기사(섬유스트림 총괄)

by 텍스뉴스 Texnews 2022. 4. 15. 19:23

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섬유산업 제조로봇 공정모델 개발 및 보급 확산 이끄는 한국섬유기계융합연구원(KOTMI)

214개 공정모델 개발에 9개 기업, 13개 실증, 23년까지 총 19개 공정모델 개발·보급

제조공정에 첨단로봇 채택한 기업들 생산성·품질관리·가격경쟁력·작업·근로환경 크게 개선

 

 

산업부는 20193차 지능형 로봇 기본계획을 발표하고, 근무 환경이 열악한 섬유·뿌리·식품 등 3대 제조업을 중심으로 제조로봇 보급 확산사업을 추진하고 있다.

 

이에 따라 섬유산업 등 3대 제조업을 중심으로 로봇 도입이 필요한 108개 공정을 우선 선별해 업종별·공정별 공정모델 개발 및 실증사업을 추진하고 있다.

 

한국섬유기계융합연구원(원장 성하경, KOTMI) 기계로봇연구센터(센터장 이재용)는 한국로봇산업진흥원(원장 손웅희, KIRIA)이 주최하는 ‘2021년 지능형로봇 보급 및 확산사업의 섬유산업분야를 맡아 제조로봇 도입 지원컨설팅 및 경제성 분석을 통해 섬유산업 공정모델을 대상으로 제조로봇 도입을 지원하고 있다.

 

2020년에 4개 공정모델(보빈 탈장착, 원사시험/검사 보조, 원단 롤이송, 가죽이적재)6개 수요기업을 대상으로 6개 공정을 실증완료 했으며, 2021년에는 4개 공정모델(보빈 이송/적재 공정, 용액 공급/투입 공정, 제품 픽업/이송 공정, 제품 포장 공정)을 대상으로 9개 수요기업에 13개 공정을 실증완료 했다.

 

자동차, 철강, 전기/전자산업에 비해 상대적으로 로봇 도입이 미미했던 섬유산업은 제조로봇 실증 지원사업을 통해 섬유현장 채택 사례가 만들어지고 있으며, 2019년부터 2023년까지 5년 간, 19개 공정모델을 개발·보급 예정이어서 향후 다양한 공정으로 확대될 전망이다.

 

한편, 20219개의 섬유기업(삼환염공, 시마, 대방, 대영합섬, 삼우텍스텍, 삼덕섬유, 유진한일합섬, 유일코퍼레이션, 코리아 마스크)에 채택된 13개 공정의 실증사례를 소개한다.

 

 

유진한일합섬(도입) 테크원코리아(공급)

 

경남 의령에 위치한 유진한일합섬(대표 이인수)은 아크릴 섬유를 최초로 생산하기 시작, 스펀본드 부직포 및 특수사를 개발·생산하는 대표적인 섬유기업이다.

부직포 롤 포장 및 이송 공정은 부직포 비닐 포장 사이드 테이핑 이송 적재의 순서로 진행되며, 유진한일합섬에서는 부직포 이송, 적재 공정에 보빈 이송/적재 공정(‘20년 개발 공정모델)을 도입했다.

 

유진한일합섬 AS IS : TO BE

 

공급기업 테크원코리아(이시진 대표)는 롤 실링 및 이송공정을 6축 다관절로봇과 여러 자동화 보조 장치를 활용한 자동화 시스템을 구축했다.

부직포 롤 포장 자동화 장치 및 십자가 모양의 테이핑이 가능한 롤 테이핑기를 개발했으며, 포장이 완료된 2~80kg 부직포 이송 및 적재 작업을 로봇이 수행하도록 시스템을 구성했다.

부직포 롤 이송/적재 시스템에는 가반하중 200kg(현대로보틱스, HS200L)의 산업용 로봇이 1대 적용됐으며, 전용 그리퍼를 이용해 부직포 롤을 이송 및 적재한다.

달성성과로 인적 실수 및 다양한 요인에 의해 발생하는 불량을 0.25%에서 0.124%로 감소한 50.4%의 불량률 감소를 보였으며, 롤 밀림현상이 해결되어 1일 생산량이 12.5/hr에서 15.1/hr로 증가해 생산성이 20.8% 향상됐다.

유진한일합섬 정용식 상무는 로봇 도입으로 작업자의 근골격계 산업재해에서 벗어나게 되어 피로도가 줄고 작업 효율이 상승했다고 평가했다.

 

유일코퍼레이션(도입) 제팩(공급)

 

경북 성주군에 위치한 유일코퍼레이션(이인숙 대표)은 홈인테리어용 원단 생산 전문 업체이다.

보빈 이송 및 적재 공정은 보빈이송 보빈적재 스티로폼 제거 순으로 이루어지며, 유일코퍼레이션은 보빈 이적재 작업에 보빈 이송/적재 공정(‘20년 개발 공정모델)을 도입했다.

 

유일코퍼레이션 AS IS : TO BE

 

공급기업 제팩(이준제 대표)은 협동로봇을 활용해 보빈을 피킹, 크릴의 알맞은 위치에 보빈을 적재하고, 한 층의 모든 보빈이 이송 완료되면 그리퍼를 교체해 스티로폼 패드를 제거하는 작업을 반복적으로 수행하도록 보빈 이송/적재 시스템을 구성했다.

해당 공정에서 보빈은 비닐에 실링 되어 있어 비전 장비를 통한 피킹점의 인식이 어려웠지만, 보빈의 상부 내경을 피킹 포인트로 설정해 비전 장비 없이도 보빈의 이송 및 적재가 가능하게 했다.

보빈 이송/적재 시스템은 원사 보빈 팔레트와 크릴을 고정할 수 있는 스테이션, 팔레트 라벨러, 가반하중 20kg6축 다관절 협동로봇(두산로보틱스, H2017) 1, 그리퍼를 교체하기 위한 툴 체인저 등으로 구성했다.

달성성과로 작업자의 실수로 보빈이 크릴 봉에 부딪히거나 손에서 놓쳐 발생하는 오염 또는 손상 등의 불량이 10%에서 7.7%로 줄어 23%의 불량률 감소를 보였으며, 인건비 절감을 통해 원가를 월 700만원에서 월 350만원으로 50% 감소시켜 가격경쟁력을 얻었다.

유일코퍼레이션 류준상 이사는 로봇 투입을 통해 인력을 줄이고 근로환경의 개선으로 근로자들의 만족도가 높아졌다고 말했다.

 

시마(도입) 포원시스템(공급)

 

경북 영천시에 위치한 시마(대표 김지미)는 복합방적사 및 아라미드와 같은 특수섬유를 수요처의 요구에 따라 생산하는 업체이다.

시마에서 수행하는 목관 교체 공정은 목관제거 목관적재 새 목관 장착 순으로 진행되며, 시마는 목관 이송/교체 공정에 보빈 이송/적재 공정(‘20년 개발 공정모델)을 도입했다.

 

시마 AS IS : TO BE

 

공급기업 포원시스템(대표 권오대)은 인력 고령화로 작업성 저하 및 과로의 문제를 해결하고자 레일과 6축 다관절로봇을 이용한 목관 자동 교체 시스템을 시마에 도입했다.

정방작업 완료 후 목관을 완제품 적재부로 이송/적재하고, 새 목관을 정방기에 투입하는 작업을 반복적으로 수행한다.

정방기는 약 20m이며 216개의 목관이 장착된 장거리의 작업 경로를 가지고 있어 로봇이 작업하기 용이하게 하도록 레일을 설치했으며, 레일을 따라 6축 다관절 로봇이 이동하면서 작업하는 7축 제어시스템을 구축했다.

목관 이송/적재 시스템은 가반하중 20kg6축 다관절로봇(현대로보틱스, HH020) 1대 및 그리퍼, 투입 목관 대차, 완제품 대차, 로봇 이송 레일 등으로 구성했다.

목관 파지용 그리퍼는 4개의 목관을 동시에 교체가 가능하도록 자체 개발했다.

달성성과로 1일 생산량이 7,020kg/day에서 8,757kg/day로 증가해 생산성 24% 향상됐으며, 제품의 원가는 1,500만원/월에서 750만원/월로 감소해 원가를 50%가량 절감하는 효과를 얻었다.

시마 김지미 대표는 제조로봇 도입을 통해 3교대의 작업을 1명이 수행 가능하게 됐으며, 기존 인력의 효율적인 업무 배치를 통해 근무만족도가 향상됐다고 밝혔다.

 

삼환염공(도입) - 포원시스템(공급)

 

대구광역시에 위치한 삼환염공(안훈주 대표)Nylon Polyester직물의 염색, 가공 및 코팅을 전문으로 생산하는 업체이다.

일반적인 염색공정은 염료 준비 염료 이송 염료 투입 순으로 진행되며, 삼환염공은 염료이송 및 투입 작업에 용액 공급/투입공정(‘20년 개발 공정모델)을 도입했다.

삼환염공 AS IS : TO BE

 

공급기업 포원시스템(대표 권오대)은 작업자의 노동력을 중심으로 이루어진 공정에 다관절 로봇을 도입해 용기 투입부터 거치, 로딩 및 배출까지의 전 과정을 자동화시켰다.

계량된 염료는 용액 공급/투입 시스템의 컨베이어를 통해 투입부로 이송되며, 이송된 용기는 센서를 통해 인식되고, 자체 개발한 전용 그리퍼로 파지 후 거치대에 거치된다.

이송을 위해 호출된 로봇은 염료를 용해기로 이송 및 투입하며, 작업 완료 후 빈 용기는 컨베이어를 통해 배출되고 작업이 마무리된다.

용액 공급/투입 시스템은 가반하중 220kg6축 다관절 로봇(현대로보틱스, HS220)1대가 적용됐으며, 이 시스템을 이용하면 최대 30개의 염료용기를 거치부에 저장할 수 있다.

달성성과로 1일 생산량은 43,760개에서 69,310개로 증가해 생산성이 58.3% 향상됐으며, 불량은 5%에서 1.4%로 감소해 도입 전 대비 불량률이 72% 감소했다.

삼환염공 안훈주 대표는 고령의 노동자들에게 고중량의 염료이송을 통해 생기는 근골격계 질환 및 염료비산을 통한 호흡기 질환 등의 문제점을 로봇시스템 채택으로 작업자의 노동환경 개선에 탁월한 효과를 가져왔고 쾌적한 작업환경 구축에 큰 도움이 됐다고 밝혔다.

 

코리아마스크(도입) 로엔(공급)

 

경기도 파주시에 위치한 코리아마스크(대표 안현)는 일상의 유해 물질로부터 사람을 보호하는 보건/방역 마스크 개발 및 생산업체이다.

마스크 포장 공정은 마스크 파우치 이송 및 실링 파우치 카운팅 박스 포장 컨베이어벨트 이송 순으로 진행되며, 코리아마스크는 마스크를 이송·포장하는 공정에 제품 포장 공정(‘20년 개발 공정모델)을 도입했다.

코리아 마스크 AS IS : TO BE

 

공급기업 로엔(대표 김상락)은 수작업으로 이루어지는 마스크 파우치 카운팅 및 박스 내 인케이싱 공정에서 작업자의 숙련도 차이와 실수로 인해 발생하는 불안정성을 해결하고자 6축 다관절로봇을 이용한 자동화 시스템을 코리아마스크에 도입했다.

해당 시스템은 2열로 이송되는 마스크 파우치를 50개씩 카운팅 해 매거진에 적재 후 50개의 마스크를 로봇이 클램핑, 미리 공급된 종이박스에 인케이싱 한다.

인케이싱 작업이 완료된 박스는 이송 컨베이어를 통해 중량선별기로 이동해 검수 후 중량이 맞는 제품만을 최종적으로 배출한다.

마스크 포장 시스템은 제품을 이송하는 이송 컨베이어, 제품 수량을 카운팅 해 적재하는 파우치 매거진, 박스 이송 및 박스 오프너라인 그리고 가반하중 20kg6축 다관절로봇(현대로보틱스, HH020) 1대로 구성했다.

달성성과로 작업자의 카운팅 실수로 발생하는 공정 불량은 3%에서 0.5%로 줄어 불량률이 83.3% 감소했다.

또한, 작업자의 숙련도 편차에 의한 생산량 불균형이 제거되어 1일 생산 데이터의 확보 및 생산량이 1,040개에서 1,215개로 증가해 생산성이 16.8% 향상됐다.

코리아마스크 안현 대표는 생산량 데이터의 확보에 따라 계획 및 일정을 수립할 수 있게 됐으며, 수량 오류에 의한 고객 클레임이 제거됐다고 말했다.

 

대방(도입) - 대동정공(공급)

 

경남 양산에 위치한 대방(대표 김명선)은 열가소성 hot melt 및 습기 경화형 hot melt로 자동차 내장재 및 산업용 자재를 생산 공급하는 업체이다.

가죽 접착공정은 표면 코팅기에 스펀지를 투입 코팅 된 스펀지 수거 가죽 이송 및 접착의 순서로 진행되며, 대방은 스펀지와 가죽을 이송하고 접착하는 공정에 제품 픽업 이송(‘21년 개발 공정모델)과 가죽 이적재 공정(’19년 개발 공정모델)을 도입했다.

대방 AS IS : TO BE

 

공급기업 대동정공(대표 이상환)은 소재공급 지그, 6축 다관절로봇 및 비전 검사 직교로봇 유닛을 이용해 가죽 이적재 및 접착 자동화 시스템을 구축했다.

수작업 스펀지 투입 공정에 소재공급 지그 및 6축 다관절로봇을 이용, 소재가 자동으로 공급·이송되도록 하고, 접착공정에는 비전검사 직교로봇 유닛을 이용해 소재 간 좌우 편차를 3mm 이내로 자동 보정, 6축 다관절로봇이 가죽을 픽업해 코팅된 스펀지에 접착하도록 구현했다.

완성된 결과물에 큰 불량을 일으키는 요소로는 소재 적재 시 발생하는 처짐 및 꼬임 현상이 있었으며, 이에 대동정공은 비전 얼라인 장치에 대용량 에어블로워를 설치, 소재가 지그에 정확히 밀착해 비전검사가 이루어지도록 했다.

공정별로 가죽 이적재 시스템은 가반하중 20kg(현대로보틱스, HH020)6축 다관절로봇 1대와 가반하중 8kg(LS메카피온, MS200-1250)의 직교로봇 1, 스펀지 제품 입고 지그, 제품 이송 컨베이어로 구성했다.

제품 픽업 이송 시스템은 가반하중 20kg(현대로보틱스, HH020)6축 다관절로봇 1대와 가반하중 8kg(LS메카피온, MS200-1250)의 직교로봇 1, 제품 배출 컨베이어로 구성했다.

달성성과로 작업자가 접착을 위해 장시간 같은 자세를 유지함에 따라 발생하는 근골격계 질환 발생을 예방할 수 있게 됐고, 1일 생산량은 1인 기준 1.04/min에서 6/min으로 증가해 생산성이 477% 향상됐으며, 불량 또한 3%에서 0.82%로 감소해 불량률이 72.6% 감소했다.

대방 강성원 이사는 작업자의 노동 강도 감소, 불량률 최소화, 일정량의 제품 생산을 통해 품질관리에 집중할 수 있어 고객사의 신뢰도가 향상될 것으로 기대된다고 말했다.

 

 

대영합섬, 삼덕섬유, 삼우텍스텍(도입) 하이젠모터(공급)

 

대영합섬(대표 이민수), 삼우텍스텍(대표 박철우), 삼덕섬유(대표 최만식)는 폴리에스터 복합사를 고객 맞춤 가공방식으로 생산하는 기업이다.

일반적으로 원사 가공 후 원사 이송 원사 비닐 포장 원사 적재 원사 팔레트 래핑 포장 포장 완료 원사 배출의 순으로 진행되며, 3개 기업은 이송/비닐 포장/적재 및 래핑 포장/배출에 제품 픽업 이송(‘20년 개발 공정모델)과 제품 포장 공정(‘20년 개발 공정모델)을 도입했다.

대영합섬/삼우텍스텍/삼덕섬유 AS IS : TO BE

 

공급기업 하이젠모터(대표 김재학)6축 다관절로봇과 주변 장비들로 원스톱 라인을 구현했다.

제품 픽업 이송 라인에 원사 개별 무게 측정 장치와 개별 비닐 포장 장치를 개발 및 설치해 무게 오측정과 비닐 포장 실수 불량을 줄였고, 제품 포장 라인에 멀티 그리퍼를 개발해 다수의 원사를 한 번에 그리핑이 가능하게 했다.
공정별로 원사 픽업 이송 시스템에 가반하중 20kg6축 다관절로봇(현대로보틱스, HH020) 2대와 주변장치, 원사 포장 시스템에 가반하중 220kg6축 다관절로봇(현대로보틱스, HS-220) 1대 및 주변장치를 도입했다.

원스톱 라인 도입으로 원사 투입, 품질검사(중량), 적재, 포장 및 배출 작업을 모두 자동화했다.

달성성과로 대영합섬은 생산성이 231,314kg/월에서 289,154kg/월로 증가해 생산성 25% 향상과 원가가 74,630천원에서 49,753천원으로 줄어들어 33.3% 원가절감을 나타냈다.

삼덕섬유의 생산량은 291,902kg/월에서 343,636kg/월로 증가해 17.72%의 생산성 상승과 불량이 0.5%에서 0.4% 미만으로 줄어 불량률이 20% 감소했다.

삼우텍스텍은 생산량이 259ton/월에서 320ton/월로 증가해 22.4%의 생산성이 상승했다.

원가는 74,630천원에서 49,753천원으로 33%의 원가가 절감됐으며, 고객 납기 준수율이 기존보다 15.4% 증가해 97%의 상승률을 보였다.

대영합섬 문영주 소장은 제조로봇의 도입으로 근로환경 개선과 인력 재배치로 제품의 원가절감 및 가격경쟁력이 강화됐다, “섬유산업의 첨단화에 한발 더 나아가는 계기가 돼다고 평가했다.

삼덕섬유 최만식 대표는 수작업을 로봇으로 대체해 근로자들의 노동 강도가 줄고, 생산성이 향상 됐다. 무엇보다도 품질관리 향상으로 인한 기업 이미지 상승효과가 있어 인재 채용의 한계를 해결하는 데 큰 도움이 됐다고 말했다.

 

<김진일 기자>  

 

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